Angelehnt an die Idee mit den Rohren zur Führung des Wassers hat Timo jetzt zwei handelsübliche Waterjet- Antriebe in den Kat eingebaut. Man mag gar nicht glauben, wie geil die Kiste jetzt klingt. Bei der ersten Probefahrt kam der Kat vorne zu hoch. Deswegen kam er nicht ins gleiten. Die Lösung waren zwei “Tiefenruder”am Heck, welche das Heck über Wasser- und somit das ganze Boot in der Waage halten. Bei er nächsten Probefahrt sah die Performance schon entscheidend besser aus. Leider war ziemlich starker Wellengang. Dadurch konnten wir bis jetzt nicht an die Grenzen gehen. Wir hatten durch die Testkonfiguration ohne geschlossenes Deck mit Wassereinbruch zu kämpfen und mußten die Tests abbrechen bevor wir die LiPo- Akkus zerstörten.
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